日前,湖北部件通過內(nèi)部挖掘,改進了一副落料成型模。據(jù)評估,這項改進結(jié)果每月可為公司節(jié)約生產(chǎn)成本近三萬元。
壓鑄沖壓車間模具工段員工戈書林在維修某分泵蓋殼模具時發(fā)現(xiàn),由于模具落料尺寸切邊余量大,浪費嚴重,一張2500×1250×3mm的板材只能生產(chǎn)27個產(chǎn)品,余下的邊料便會當作廢鐵賣掉。怎樣才能使同樣大小的材料多沖出產(chǎn)品呢?戈書林向自己提出了這樣一個問題,并立即想辦法著手將其解決。
在得到了制造部及壓鑄沖壓車間相關負責人的大力支持后。戈書林更是信心大增。他向師傅們征求意見,集思廣益,最后成功改進了原模具和壓料裝置,這樣,每張同樣大小的材料便可多制造4個產(chǎn)品,除去廢料值,每個可節(jié)約2.83元,據(jù)此推算,每月可以多生產(chǎn)一萬個產(chǎn)品。戈書林的創(chuàng)新為公司直接創(chuàng)造效益的同時,也為員工樹立了一個好榜樣,極大的激發(fā)了員工技術改造的熱情與信心,起到了良好的帶頭作用。